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羊毛衫企业增加效益的新技术

我们身上所穿的羊毛衫,都是山羊绒加工提炼而成的,在传统加工中大部分羊绒的纤维都受到损害,从而质量也会有所下降,如今在羊绒资源更有效的利用中,加强对技术的改造,也对羊绒出成率有所提高。

  为使羊绒资源更为有效地利用,以提升羊绒资源的科技含量,内蒙古鹿王羊绒有限公司在对现有分梳设备的进行技术改造的同时,重新规范了挡车工的操作,并加强车间环境温湿度的控制,在山羊绒的生产加工过程中,减少纤维的损伤,提高分梳山羊绒的出成率,进而降低了企业原料成本,增加了效益。


  受到国际经济环境的影响以及国内山羊绒加工竞争加剧,目前国内外山羊绒资源紧缺,优质白山羊绒更是价高货缺,加之国家为了保持生态平衡,“限制山羊自然放牧,逐步实施圈养措施”的效果已凸显,山羊绒的产量及质量都受到了一定的影响。如何在山羊绒的生产加工过程中,减少纤维的损伤,提高分梳山羊绒的出成率,就显得尤为重要。经过反复的试验和研究,我们对分梳设备进行了技术改造,同时重新规范了挡车工的操作,并加强车间环境温湿度的控制,使之既能提高分梳山羊绒的出成率,又能减少纤维的损伤。


  1.分梳设备开松、梳理和去粗部分工艺流程


  传统的分梳设备大多采用的是六罗拉分梳机,其开松、梳理和去粗部分工艺流程是:喂入罗拉→刺辊(风轮转移)→喂入罗拉→刺辊(风轮转移)→喂入罗拉→刺辊(风轮转移)→喂入罗拉→刺辊(风轮转移)→喂入罗拉→刺辊(风轮转移)→喂入罗拉→刺辊(风轮转移)→状态梳理,它采用多组式喂入,多组甩粗,逐步去除不同形态的粗毛。传统的设备虽然去粗效果较好,但对纤维损伤严重,而且提取率也不够理想。其分梳效果已不能适应市场的需求,因而我们对其开松、梳理和去粗部分进行了技术改造,特别是把风轮转移改为斩刀剥取,达到了预期的效果。


  1.1开松部分


  开松部分的工艺流程为:喂入罗拉→开毛辊→胸锡林与工作辊开松区→道夫→斩刀剥取。


  1.2梳理和去粗部分(共计七组)


  梳理和去粗部分的工艺流程为:喂入罗拉→刺辊→转移辊→道夫→斩刀剥取。


  改造后分梳山羊绒开松、梳理和去粗部分流程示意图见图1。


 


 


  图1改造后分梳山羊绒开松、梳理和去粗部分示意图


  2.开松、梳理和去粗部分工艺参数设计


  本着减少纤维损伤,提高分梳后的出成率,以“低速度、小隔距”的设计思路,经过多次试验对比,最终确定了针布的选型、隔距的选用、速度的设定等。已达到根据不同地区的原料和对出绒产品的质量要求,通过工艺参数优化、提高提取率和产量,并尽可能地减少落物中的含绒量。


  2.1针布选型


  针布规格选型见表1。



  表1针布选型{page_break}


  2.2隔距


  第一组隔距见表2。



  表2第一组隔距


  第二组~第七组隔距见表3。



  表3第二组~第七组隔距


  2.3各部位转速


  各部位转速见表4。



  表4各部位转速


  3.规范操作工的操作


  在分梳生产过程中,随时都有落物产生,要求对落物及时合理地回用。在操作过程中,要求操作工勤掏落物,按照4∶6的比例及时回用,保证混合均匀,既保证了产品质量的持续稳定,又保证了提取率。


  4.温湿度的控制


  车间的温湿度对山羊绒的分梳效果的影响很大,试验证明,温度控制在(20±2)℃,湿度(80±2)%,分梳效果比较理想。因此在生产过程中,要求加强对空调运行状态的检查,以确保分梳生产的顺利进行。


  温湿度偏高,在梳理过程中易导致缠辊,不出绒。而温湿度偏低,则容易产生静电,导致毛粒增多,甩粗不好,损伤纤维。


  5.试验结果


  选用内蒙羊绒进行试验,试验结果为,提取率由改造前的9.25%提高到改造后的9.45%。


  6.小结


  面对原料价格日益上涨的严峻局面,在山羊绒的分梳生产过程中通过对分梳设备的技术改造,对生产工艺的科学合理制定,以提高分梳山羊绒的出成率,进而降低企业成本,增加效益虽是一个长久研究的课题,也是羊绒企业控制成本的关键所在。


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

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